• 喂絲小改造跑出效益“加速度”
    發(fā)布日期:2022-01-16    作者:曹振民    
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    在煉鋼生產(chǎn)工藝過程中,使用喂絲機向鋼水包內(nèi)喂線,并通過鋼水包底部吹氬攪拌,實現(xiàn)對鋼水成分微調(diào),伴隨著鋼水的合金化、脫氧、脫硫、非金屬夾雜物變形處理等,是精確控制鋼水化學成分,提高鋼的純凈度,達到鋼水爐外精煉目的必備手段之一。

    喂絲小改造跑出效益“加速度”

       找癥結(jié),揭露喂絲設備“老傷疤”

    煉鋼廠自投產(chǎn)以來,因受喂絲平臺空間限制以及除塵設備改造影響,導致喂絲機不能充分發(fā)揮其應有功能,同時送線導管不能根據(jù)鋼水液面高度進行調(diào)整,包芯線只喂入鋼水深度0.65-0.75米之間,不能完全進入到鋼水液面以下,甚至很多喂絲線盤圈漂浮在鋼水液面上;在熔化包芯線過程需進行大氣量吹氬,送入包芯線位置的渣面波動嚴重,鋼水攪拌大幅翻動易造成鋼水液面裸露、夾雜物增多及二次氧化污染,可能引發(fā)成分不均勻,鋼坯夾渣等質(zhì)量異議,成為影響鋼材品質(zhì)的“大問題”。

    定措施,開具設備改造“新藥方”

    為了充分發(fā)揮喂絲機的應有功能,滿足對產(chǎn)品成分均勻性和新產(chǎn)品對鋼水潔凈度的要求,煉鋼廠組織技術(shù)組與設備科聯(lián)合成立“問題解決小組”。經(jīng)過試驗、分析,摸索設計,多次方案修改和現(xiàn)場測量預算,數(shù)據(jù)進行對比分析后,“問題解決小組”確立了改造實施方案,提出對喂絲機進行送線導管改造,安裝氣動伸縮氣缸,除塵罩側(cè)面設計導管高度調(diào)整窗口,精準定位絲線進入鋼水位置,更換和調(diào)整壓緊輪,修正送線速度參數(shù),優(yōu)化喂絲機的電頻參數(shù),調(diào)整包芯線的硬度及距離,引入一鍵式操作按鈕,一系列改造和規(guī)范操作緊鑼密鼓地得到了落實。

       盯效果,收獲工藝成本“金元寶”

    元月份以來“問題解決小組”對改造后的喂絲機跟蹤驗證,經(jīng)過改進后的喂絲機操作簡單,維護方便,喂線深度能達到1.2米-1.8米之間,改善了鋼水吹氬喂絲工藝效果。針對不同的鋼水條件,采取不同的喂絲處理工藝,不但促進了鋼水中非金屬夾雜物上浮去除,控制了生產(chǎn)節(jié)奏,提高了合金收得率;而且喂絲爐次溫降小、節(jié)省時間,確保了鋼水成分均勻、質(zhì)量穩(wěn)定,還精準控制了元素含量達標,消除了成分偏析,氣體含量得到大幅度降低。總體上,實現(xiàn)了工藝流程更優(yōu)化,處理效果最佳,合金消耗量最少,達到節(jié)能降耗的效果。

    喂絲小改造跑出效益“加速度”

    自改造投用以來,鋼水喂絲增碳成功率穩(wěn)定在99%以上,尤其對喂絲后的鋼坯進行光譜成分及低倍樣對比,前后偏差在0.001%-0.003%之間,鋼坯一次檢驗合格率提高至99.90%,鋼水合格率提高至99.98%,鋼坯合格率提高到99.99%,期間未發(fā)生因喂絲原因?qū)е碌馁|(zhì)量異議。節(jié)約喂絲包芯線使用,全年可降低成本36萬元左右。

    通過對喂絲機的改造,有效解決了影響鋼水質(zhì)量的瓶頸問題,同時,為后期公司開發(fā)新品鋼以及高潔凈度鋼種的生產(chǎn)奠定了堅實基礎。(煉鋼廠  曹振民)

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