• 工藝設備巧改造,提速增量降消耗
    發(fā)布日期:2023-04-05    作者:劉靜    
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    煉鋼廠從自身工藝、設備特點出發(fā),圍繞連鑄設備改造、工藝提升,挖掘、提煉科技進步項目,經持續(xù)推進實施,使連鑄機多項指標實現(xiàn)新突破。

    工藝設備巧改造,提速增量降消耗

    工藝巧改革,節(jié)資節(jié)能提拉速

    在原有的連鑄工藝、設備條件下,生產大斷面矩形坯時,鋼水靜壓力大,連鑄坯寬面鼓較為嚴重,原有的二冷一段密排裝置較少很難控制鼓缺陷,如果再增加密排裝置則存在費用高、漏鋼處理時間長、拉速等問題。對此,煉鋼廠設備、工藝技術人員集思廣益,經過多次研究、論證,通過提高一次冷卻強度、設定最佳二次冷卻梯度、優(yōu)化結晶器銅管倒錐度、調整保護渣指標,實現(xiàn)提拉速、降缺陷提質量的巧妙解決方案。

    為完成這一項目,煉鋼廠設備、工藝技術人員深入現(xiàn)場了解實際情況,不斷調整方案,改造后節(jié)省連鑄機二冷段密排裝置設備費用約200萬元,同時連澆過程中矩形坯拉速提高了0.7m/min。

    工藝設備巧改造,提速增量降消耗

    設備巧改造,省時省費提產量

    煉鋼廠2#連鑄機原設計主要生產小方坯連鑄坯,在生產165mm×165mm方坯時,連鑄機二冷一段采用單排噴淋裝置。近年來,因市場需求轉換為矩形坯165mm×280mm矩形坯生產,兩種斷面拉坯過程需調整變化二冷區(qū)噴淋裝置;在連鑄坯不同斷面切換時,同時還應更換噴淋裝置,存在切換時間長、勞動強度大、噴淋管損壞多等問題,而且頻繁拆除、影響噴淋設備的安裝精度,使鋼坯產生缺陷。為了減少方坯與矩形坯切換時間,降低改造成本,今年一月份以來,煉鋼廠組織生產技術室、設備科、連鑄車間技術和操作人員聯(lián)合攻關,通過多次對比試驗、改進提升,自制三排噴淋管,巧妙地將單排與雙排噴淋管在制作時組裝焊接為一體,165mm×165mm方坯和165mm×280mm矩形坯生產轉換時,使用絲口連接,在很短的時間內快速將兩種不同斷面的噴淋水路進行切換,切換時間減少5-6小時,節(jié)省排噴淋管費用11萬元,產量提高35%左右,達到了省時省費提產量一箭三雕的效果。(煉鋼廠  劉靜

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