• 兩提九降五保障,蹚出降本“新路徑”
    發(fā)布日期:2023-12-20    作者:胥京 岳云    
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    逆水行舟,一籬不可放緩,滴水穿石,一滴不可棄滯。降本增效只有進行時,沒有完成時。漢鋼公司煉鋼廠主動出擊,以敢想敢干的大無畏精神,上下一心,以“兩提高,九降低,五保障”作為工作重點,打響的降本增效攻堅戰(zhàn),助力企業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級邁上新臺階。

    兩提九降五保障,蹚出降本“新路徑”

    兩提高,按下生產(chǎn)“加速鍵

    為進一步“攻指標,降消耗”,煉鋼廠以“兩提高”為重點,提高出鋼碳攻關的同時,穩(wěn)步提升連鑄機拉速,全力按下生產(chǎn)“加速鍵”。

    針對轉(zhuǎn)爐吹煉終點命中率低、溫度控制不準確等問題,煉鋼廠積極對標行業(yè)先進,以轉(zhuǎn)爐熱量平衡為基礎,通過優(yōu)化調(diào)整各項制度,常態(tài)化運行KR鐵水預處理,減輕轉(zhuǎn)爐脫硫壓力,保證吹煉過程的穩(wěn)定性,降低轉(zhuǎn)爐點吹比例。由技術人員跟蹤現(xiàn)場實際情況,實時分析終點碳控制水平,不斷摸索總結(jié),對冶煉操作模式進行更新優(yōu)化。同時,動態(tài)強化爐機匹配機制,縮短冶煉周期,精準設定澆鑄周期,減少對生產(chǎn)的影響。同時,結(jié)合不同鋼種,設定澆鑄周期標準,與轉(zhuǎn)爐、精煉、鋼包匹配,在生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程中,動態(tài)調(diào)整鋼包周轉(zhuǎn)數(shù)量,為提高連鑄機拉速創(chuàng)造有利條件。

    兩提九降五保障,蹚出降本“新路徑”

    九降低,擰緊消耗“控制閥”

    面對當前行業(yè)形勢,煉鋼廠全方位落實各項降本增效工作舉措,緊緊圍繞降低渣中氧化性、鋼水氧化性、鋼水過熱度、鐵水單耗、熔劑消耗、出鋼溫度、鋼鐵料消耗、氧氣消耗和縮短冶煉周期九項任務開展技術攻關。

    技術人員不斷計算并調(diào)整轉(zhuǎn)爐物料配比,細致把控石灰加入量,從而保證鋼水成分,降低消耗和出鋼溫度。同時,在分廠和車間分層級開展各項攻關活動,并量化各項攻關指標,將指標與月度績效掛鉤,激勵全體員工算成本、管成本、降成本。十二月以來,煉鋼廠通過對標找差、調(diào)整操作、調(diào)整物料結(jié)構等措施,全力降低鐵耗,在11月份的基礎上,鐵耗再降低了52kg/t,實現(xiàn)了工序指標再突破、成本費用再下降。  

    兩提九降五保障,蹚出降本“新路徑” 

    五保障,把好安全“順行關

    為確保各項降本措施效益最大化,煉鋼廠對各個工序下達任務目標,各科室車間協(xié)同聯(lián)動,以優(yōu)化爐況運行為核心,從保障濺渣質(zhì)量、保障爐子安全、保障廢鋼效益、保障合金收得率、保證鋼坯質(zhì)量五個方面把好生產(chǎn)安全順行關。

    轉(zhuǎn)爐爐況安全運行是一切工作的前提,為解決轉(zhuǎn)爐小面侵蝕導致鋼水出不盡的難題,煉鋼廠不斷探索,嘗試利用生產(chǎn)間隙,使用拆爐機處理,對小面不規(guī)則的部位進行墊補等措施,雖有進步,但實質(zhì)問題依然沒有得到解決。煉鋼廠生產(chǎn)技術室主任說:“問題在轉(zhuǎn)爐操作,解決問題還得從轉(zhuǎn)爐操作找突破口。”煉鋼廠集思廣益找尋對策,“既然后爐帽爐襯較厚,那就優(yōu)化濺渣護爐工藝,避免濺渣過程爐渣附著在后爐帽位置,調(diào)整操作維護好小面和東耳軸。”轉(zhuǎn)爐車間主任說。為此,煉鋼廠制定下發(fā)相關操作規(guī)定,在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,爐長必須觀察爐內(nèi)終渣質(zhì)量情況,給操槍工下達相應調(diào)渣指令,使終渣質(zhì)量得到保障,同時靈活調(diào)整濺渣過程槍位控制,槍位由高到低。通過一系列規(guī)范操作,轉(zhuǎn)爐小面侵蝕問題迎刃而解,保證濺渣質(zhì)量,保障爐子安全,提高廢鋼配加,保障合金收得率,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。

    降本增效是一場持久戰(zhàn),攻堅戰(zhàn)。后續(xù),煉鋼廠全體干部職工將繼續(xù)立足崗位,思想不松、力度不減、步伐不停,為公司打贏降本增效攻堅戰(zhàn)接續(xù)奮斗。(煉鋼廠 胥京 岳云)

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